“通过敲击装置对筛片的振动清理,大量的水分成了筛下物,粗精煤泥成了筛上物,避免了粗精煤泥跑水的现象。”
日前,在公司2022—2023年度青年“五小”科技成果评审发布会上,选煤中心《姚桥厂电磁筛筛片敲击装置设计安装》项目凭借出色的应用效果,获得青年“五小”科技成果一等奖。
选煤中心姚桥厂338号、340号电磁筛用于粗精煤泥的脱水,在电磁驱动力的作用下,进入设备的物料均匀分布于整个筛网上方,通过筛子上下、前后、左右3种振动方式,形成不间断的三维振荡,从而达到固液分离的目的。但在实际生产中,筛分后的粗精煤泥存在水分偏高的现象。
姚桥厂机电车间青年技术人员经过一段时间的观察,发现是进入筛子的杂物堵塞了筛片,造成粗精煤泥脱水不及时,设备开机时无法清理,停车后清理的效果又十分有限。面对杂物的“侵扰”,该厂青年技术员张衍军一有空闲就跑到筛子旁看着筛面出神,最终有了加大筛子振动幅度的想法。他结合设备的现场布局,一遍遍地绘制修改设计图纸,最终确定了在两台筛子筛口之间设置筛片敲击装置的设计方案,与团队成员一起开始了项目攻坚。
本着实用、有效的设计初衷,张衍军团队分别对10批项目实施前后一个月的销煤样品进行了检测对比,精煤水分平均值由16.38%下降至12.98%。
“敲击装置结构简单、使用方便,省去了人工清理环节,保证了筛孔的实时清洁,让设备‘开胃助消化’,发挥更强的脱水、筛分作用。”提起电磁筛筛片敲击装置设计安装项目,该厂技术副厂长李胜绪不由地竖起大拇指,“不仅如此,该项目还创造了比较可观的经济效益,按照姚桥厂一年160万吨粗精煤泥的生产量计算,每年可节约铁路运输成本9.79万元。”